js3333线路检测中心

废钢梁变身“新宝贝”
发布时间: 2026年05月14 09:24:49     文章来源:js3333线路检测中心     作者:

     在集团公司降本、提质、增效号召下,唐安煤矿机电队不讲大道理,而是盯上了库房里堆积的淘汰钢梁钢腿。5个人,3个月,3000根自制轨枕,将单套成本从277元压缩至72元,直接省下61.5万元。

     外购一根277块?老张说:我自己改井下铺轨枕,外购一根277元,一个批次3000根就是83万多。还不算审批流程和物流等待的时间。机电队的老张看着库房里堆成山的废旧钢梁钢腿,材质还好好的,却只能当废铁卖,心里直疼。队长一拍桌子:“自己改!变废为宝。”没有专门的生产线,就靠机电队那几台老设备。5个弟兄,白天干晚上琢磨,拉回废钢梁,切割、除锈、焊接,反复试尺寸,做成样品上试验台打压。第一根成品出来那天,大家围一圈看,装到轨道上一试,比外购的还结实。

     3个月干出3000根,省下61万5个人,3个月,硬是干出了3000根合格轨枕,全部下了井,如今,井下各采掘面运输线路所用的轨枕,全部来自这批自制宝贝。外购277元一根,自制只要72元,单套省下205元。3000套的成本从83.1万降到了21.6万,直接节约61.5万元。回收期不到4个月,回报率超过300%。队长看了数据笑着说:“这不光是省钱,这是长本事了。”井下辅运队的兄弟反馈更实在:“以前轨枕不合适,车子跑起来哐当响,现在稳当多了,干活都舒心。”

     不只是省钱,还长了本事让废旧钢梁重新变成轨枕,首先是盘活了资源,那些原本按吨卖的废钢梁,现在一根根变成宝贝,再不用心疼。其次,供应更快了,以前等外购至少半个月,现在自己干,随时要随时有,供应周期缩短一半以上。最后,技术留下了,5个人掌握的这套工艺,从切割、焊接到底座适配,全流程能复制到别的产线。机电队员工自己说:“以后哪怕产量翻倍,我们也能干出来。”这才是真正的“降本、提质、增效”。三个“可持续”,路还长着呢。

     有人问,这样搞,能长期干下去吗?队长掰着指头说了三句话。资源可持续——井下每年都淘汰材料,原料不缺。技术可持续——这套工艺可优化、可复制,什么规模都能上。经济可持续——成本低、回本快、维护少,越干越划算。“变废为宝,我们一直在路上”,这句话不是口号,是机电队的大实话。5个人,3个月,省下61万。这事儿,他们真干成了。(贾一凡