js3333线路检测中心

延伸运输“大动脉”提产能
发布时间: 2026年05月14 09:26:34     文章来源:js3333线路检测中心     作者:

      近日,随着石门运输大巷最后一对齿轨道的安装固定,伯方煤矿井下齿轨道延伸升级改造工程正式圆满收官。该矿扎实推进轨道运输大巷、三盘轨道巷运输设备及轨道改造工程,同步强化安全管控与设备维保工作,构建起一站式、高效率、高安全的辅助运输新格局,为矿井安全生产提质增效注入强劲动力。

      大刀阔斧改造升级

      在轨道运输大巷改造中,为不影响生产进度,特别利用春节停产黄金时间,组织综掘二队、开拓一队、综采二队、开拓二队、运输三队五个队骨干人员,集中力量分段开展落底出渣攻坚作业,彻底拆除原有无级绳绞车及传统轨道,全面更换并延伸齿轨道1600余米,将齿轨道直接延伸至石门运输大巷,实现与大巷电瓶车的无缝对接。

      在三盘轨道巷Ⅰ段改造中,新延伸齿轨道100米,完成与单轨吊的全面精准对接,同时拆除三盘区Ⅰ段无级绳绞车、各转载点调度绞车4部,从根本上减少了运输中转环节。

      针对轨道大巷绕道入口处巷道宽度有限、运输液压支架等大型设备时需拆除巷道石墙的“老大难”问题,矿领导多次深入现场指导,精准优化施工方案,组织机电科、运输三队、开拓二队等多部门反复踏勘现场、论证方案,最终制定了科学可行的改造措施。由开拓二队施工,拆除石门运输大巷原有双普通轨道65米,全部更换为单齿轨道,最大限度增大轨道拐弯半径,成功实现齿轨车运输大型设备无需拆墙,彻底攻克了大型设备转运的核心难题,省去了拆墙、砌墙的繁琐工序。

      改造完成后,矿井辅助运输实现质的飞跃:三盘区单轨吊可直达工作面,四盘区齿轨车直通工作面,打造出一站式直达运输体系,彻底省去了以往调度绞车倒车、频繁摘挂车的繁琐流程。对比改造前后,物料运输效率大幅提升:以往从地面装车运输物料至井下工作面,至少需要三个班次才能完成,如今实现当班装车入井、当班可直达工作面,运输时间缩短三分之二以上,有效保障了井下采掘工作面生产物料的及时供应。

      精准筑牢安全屏障

      针对井下车辆运行易碰撞阻车器的安全隐患,在沿途所有阻车器上方专项安设红灯警示装置与语言报警装置,通过视觉与听觉双重警示,提前提醒驾驶人员注意避让,从源头上预防车辆撞坏阻车器、引发运输安全事故的风险。

      同时,矿井进一步规范井下运输操作流程,强化现场安全监管,错峰猴车运行与齿轨车运料时间,明确运输岗位安全职责,牢固树立“掉道即事故”的辅助运输安全理念,加大对运输线路、设备运行的巡查力度,及时排查整改各类安全隐患,确保辅助运输车辆运行平稳、安全可靠。

      精细化维保强根基

      一季度,该矿运输三队处理轨道错差、道头塌陷等隐患65处,完成齿轨道、普轨、天轨的调平调直作业累计近300米,更换变形天轨、阻车器、轨枕、道夹板断裂、控制箱、滑床板等82处,全面夯实运输道床基础,保障运输线路平整稳固。

      在设备维保方面,严格执行每班小保养、定期大保养制度,及时消除设备潜在故障。同时,严把设备尾气超限运行关,岗位司机每班对设备尾气排放进行检测,确保尾气排放达标后设备方可投入运行。为实现维保工作全程可追溯,要求检修人员将设备维修保养视频、尾气检测数据实时发送至工作微信群,管理人员实时监督核查,确保维保工作落实落细,杜绝设备“带病运行”。

      今后,伯方煤矿矿将持续深耕辅助运输精细化管理,不断完善运输系统,巩固升级改造成果,以高效、安全、稳定的辅助运输体系,全力保障矿井安全生产高质量推进,为打造“js3333线路检测中心集团效益最好的矿井”提供坚实支撑。 (袁 帅)